近年來,西南油氣田從提升難動用儲量動用程度入手,從管理、改革、創(chuàng)新等方面推進降本增效,開發(fā)成本呈逐年下降趨勢。
管理降本,織好一張無形網(wǎng)
“企業(yè)管理猶如一張無形的網(wǎng),網(wǎng)嚴(yán)密了,才能有效控制成本、提高效益。”西南油氣田開發(fā)管理部負責(zé)人表示。
近年來,西南油氣田堅決執(zhí)行總部降本增效策略,持續(xù)加強全員成本管理,完善管理制度,優(yōu)化管理模式,強化現(xiàn)場跟蹤,深化動態(tài)分析,科學(xué)開展區(qū)塊目標(biāo)管理,不斷修補完善這張無形之網(wǎng),有效擋住效益流失點。
一方面,他們依托氣藏管理信息化系統(tǒng),及時診斷異常、及時開展處置、及時跟蹤評價,實現(xiàn)氣井精細化管理,氣藏遞減率大幅降低。
另一方面,他們每月召開氣藏動態(tài)分析會,分析討論洛帶區(qū)塊效益,實現(xiàn)部分井區(qū)無效變有效、有效變高效、高效再提效,無效井減少5口,高效井增加16口。
同時,他們試點推行員工價值積分管理,調(diào)動員工開展單元管理的積極性,實現(xiàn)控遞減、控成本、穩(wěn)產(chǎn)量的目標(biāo),開發(fā)指標(biāo)提升效果顯著。
“我們持續(xù)開展穩(wěn)產(chǎn)創(chuàng)效競賽,盤活了人力物力資源,全面提升了區(qū)塊管理水平,遞減率創(chuàng)歷史新低。”采氣一廠生產(chǎn)技術(shù)科技術(shù)員豐劍說。
改革降本,工作效率大提升
機構(gòu)設(shè)置“管理區(qū)+中心站+采氣井場”,管理區(qū)下設(shè)“三室一中心”,“三室”指綜合管理室、經(jīng)營管理室、技術(shù)信息室,“一中心”指生產(chǎn)運行中心,場站62個,用工115人。這是改革之前洛帶區(qū)塊的管理架構(gòu)。
這樣的體制已經(jīng)不適應(yīng)氣田高效開發(fā)要求,洛帶區(qū)塊吹響改革與降本增效的號角,精簡機構(gòu)、盤活人員:管理層級從三級架構(gòu)優(yōu)化為“管理區(qū)+專業(yè)化班組”的二級架構(gòu);基層井站管理、安全環(huán)保管理、采輸業(yè)務(wù)管理實行業(yè)務(wù)外包;“三室一中心”優(yōu)化為“一室一中心”,三室合為一個綜合管理室;場站優(yōu)化到12個,用工人數(shù)降至80人,氣田規(guī)模和機構(gòu)設(shè)置及人員規(guī)模趨于合理,工作效率也明顯提升。
此外,管理區(qū)還開展閑置設(shè)備拆除及修舊利舊,拆除停用設(shè)備,維修保養(yǎng)后用于新流程建設(shè),每年節(jié)約設(shè)備采購及維護保養(yǎng)費用數(shù)十萬元;優(yōu)化車輛使用,采用拼車、優(yōu)化行駛路線等方式,車輛使用費大幅降低。
創(chuàng)新降本,優(yōu)化工藝增產(chǎn)量
洛帶區(qū)塊90%的氣井已進入低壓低產(chǎn)階段,平均單井日產(chǎn)氣僅1400立方米,氣井穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)困難。創(chuàng)新從哪里突破是個問題。
技術(shù)人員在大邑101井須三段實施轉(zhuǎn)層挖潛成功,獲無阻流量7.5萬立方米/日。“我們開展地質(zhì)潛力全面復(fù)查、完善各氣田選井評層標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)選潛力靶區(qū)等工作,在洛帶區(qū)塊優(yōu)選出大邑101等7口井開展挖潛,增產(chǎn)效果顯著。”豐劍說。
優(yōu)化工藝增產(chǎn)方面,他們通過優(yōu)選低壓氣井實施單點增壓工藝,確保低壓氣井穩(wěn)產(chǎn);通過分析對比泡排施工效果,優(yōu)化泡排選井、加藥量、施工周期等參數(shù),重點對油套壓差大于0.5兆帕、井口壓力高于1兆帕的氣井實施泡排;通過對泡排效果較差、日產(chǎn)氣大于1500立方米、油套壓差大于1兆帕的氣井實施泡排-氣舉復(fù)合排水采氣措施;通過優(yōu)選低產(chǎn)氣井應(yīng)用多層無級滑套壓裂工藝,采用小規(guī)模、低前置液、低砂比、全程液氮伴注、造長縫多層分壓工藝,縮短施工周期,降低施工費用……
“老井迎來新生機。”開發(fā)管理部負責(zé)人說,通過創(chuàng)新優(yōu)化工藝、實施多項措施,洛帶區(qū)塊增氣效果顯著。