5月26日,在西北油田采油一廠AT1井施工現(xiàn)場,技術(shù)人員正在應用“吐液誘噴”工藝治理井筒積液難題,他們通過更換大油嘴、實施油套合采措施,使該井實現(xiàn)了連續(xù)自噴生產(chǎn),目前日增天然氣1.5萬方,日增油23噸。
“通過研究,發(fā)現(xiàn)該井周圍剩余油氣富集,但受井筒壓井液影響,無法實現(xiàn)自噴生產(chǎn),如果應用傳統(tǒng)的氣舉工藝成本較高,所以采取誘噴措施,通過放大生產(chǎn)壓差排出井筒積液,措施后節(jié)約成本40余萬元。”該廠開發(fā)研究所技術(shù)員李宗睿介紹說。
今年以來,面對天然氣自然遞減加大,剩余可采儲量降低的不利局面,該廠加大天然氣挖潛力度,大力實施低成本開發(fā)措施,天然氣實現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)增效,截至5月21日,共實施低成本措施12井次,累計生產(chǎn)天然氣1.48億方,比計劃超產(chǎn)300萬方。
“注水保壓”是增加地層能量最有效的手段,成本低,見效快。技術(shù)人員結(jié)合碳酸鹽縫洞配置關(guān)系,重新構(gòu)建注采單元,積極實施注水保壓措施驅(qū)替天然氣。TK915井是TK915-3注采單元的一口注水受效井,前期經(jīng)過精細注水,地層能量持續(xù)增加,目前日增氣3.6萬方,日增油10噸。今年以來,共實施注水保壓措施3井次,累增氣140萬方。
另外,該廠大力實施排水采氣、撬裝氣舉等一系列低成本工藝,在TK915-13H等井應用增效明顯,日產(chǎn)天然氣能力達15萬方以上。
該廠還積極尋找天然氣產(chǎn)量接替陣地。AT1區(qū)塊是該廠天然氣生產(chǎn)的主陣地,但含水高達70%以上,技術(shù)人員通過對靜態(tài)地質(zhì)資料和動態(tài)剩余油分布情況進行再認識,目前在三疊系排查出增氣措施儲備井4口,同時,在石炭系排查增氣措施儲備井3口,預計日增氣能力可達15萬方。